更新時間:2020-05-13
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廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
榨菜腌制廢水處理設(shè)備
1 、榨菜廢水處理工程概況
該企業(yè)在生產(chǎn)過程中排放淘洗水、脫鹽水、壓榨脫水等,*大廢水排水量為200 m3/d,含有高濃度的Cl-(部分車間排水的鹽分達(dá)200 g/L)和大量懸浮物,COD和NH3-N等指標(biāo)也比較高,廢水呈弱酸性;單位時間排放的水質(zhì)水量波動大。根據(jù)現(xiàn)場采集的代表性水樣和同類企業(yè)生產(chǎn)廢水水質(zhì)確定設(shè)計進(jìn)水水質(zhì),出水水質(zhì)需達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中一標(biāo)準(zhǔn)。
2 、榨菜廢水工藝設(shè)計
(1)高鹽儲水池。地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸10.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容積110 m3,水力停留時間32 h。榨菜加工會定期排出一定量的鹽分*高達(dá)200 g/L的廢水,該廢水如果直接進(jìn)入處理系統(tǒng),將帶來巨大的沖擊負(fù)荷,故需將其收集暫存于高鹽儲水池,再按要求抽至調(diào)節(jié)池與日常生產(chǎn)廢水進(jìn)行鹽分調(diào)配。榨菜腌制廢水處理設(shè)備
(2)調(diào)節(jié)池。地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸10.0 m×7.0 m×4.0 m,有效容積260 m3,水力停留時間31 h。日常生產(chǎn)廢水NaCl約15~20 g/L,高濃度廢水NaCl約50~200 g/L,兩種廢水在調(diào)節(jié)池進(jìn)行均質(zhì)調(diào)節(jié),配至NaCl約20 g/L、COD約3 000 mg/L再進(jìn)行后續(xù)處理,以保證生化單元運行穩(wěn)定。
(3)初沉池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸 8.2 m×1.8 m×4.0 m,有效容積50 m3,水力停留時間 6 h。榨菜廢水中含有的泥砂、菜筋等在初次沉淀池去除,避免設(shè)備磨損和管道堵塞。并在其中投加NaOH調(diào)節(jié)pH至7,以滿足厭氧pH要求,并提供后續(xù)好氧硝化所需堿度。
(4)接觸厭氧池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸7.8 m×7.8 m×7.8 m,有效容積456 m3,水力停留時間54 h。進(jìn)行同步水解、厭氧反應(yīng)的接觸厭氧池是該系統(tǒng)去除COD的主要單元。初沉池出水經(jīng)泵抽至脈沖發(fā)生罐,再通過旋切式布水器進(jìn)入?yún)捬醭氐撞浚c池底耐鹽顆粒污泥充分混勻、旋流上升;池內(nèi)設(shè)有彈性填料厭氧污泥床,廢水在上流中與厭氧污泥充分接觸反應(yīng),大分子有機(jī)物經(jīng)水解和厭氧反應(yīng)轉(zhuǎn)化為溶解性低分子化合物,例如蛋白質(zhì)降解為短肽氨基酸,碳水化合物轉(zhuǎn)化為溶解性糖類,淀粉被分解為麥芽糖和葡萄糖。出水經(jīng)三相分離器進(jìn)行泥水分離,上清液至CASS池進(jìn)一步處理。
(5)CASS池。半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸12.0 m×5.0 m×5.8 m,有效容積330 m3,水力停留時間40 h。厭氧出水中的小分子易降解物質(zhì)被好氧CASS池中的活性污泥進(jìn)一步無機(jī)化,廢水COD得以降解;蛋白質(zhì)厭氧氨化產(chǎn)生的大量 NH3-N被硝化菌在好氧條件下硝化為硝態(tài)氮,再經(jīng)回流至反硝化區(qū),被反硝化菌轉(zhuǎn)化為N2去除〔4〕。
(6)污泥干化池。地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),建于調(diào)節(jié)池之上,尺寸3.0 m×6.5 m×0.8 m,3組。三格干化池建于調(diào)節(jié)池之上。剩余污泥在此進(jìn)行脫水,瀝過水流入調(diào)節(jié)池,干化污泥則外運處置。
(7)自控系統(tǒng)。加藥泵、鼓風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備運行及水質(zhì)監(jiān)測等,由在線自控系統(tǒng)進(jìn)行控制,*大限度節(jié)省人力。