燃煤電廠在正常的生產(chǎn)運行過程中,為防止輸煤系統(tǒng)產(chǎn)生揚塵及保持良好的工作環(huán)境,除采取防塵設(shè)施外,要定時對輸煤棧橋、轉(zhuǎn)運站、煤倉間、磨(碎)煤機(jī)室等部位進(jìn)行水沖洗,沖洗后的排水形成含煤廢水。 根據(jù)國內(nèi)燃煤電廠的實測資料,對于大于125MW機(jī)組的燃煤電廠,其含煤廢水的排水量一般情況下約為150t/次,每天約3次~4次。 含煤廢水中含有一部分較大的煤粉顆粒、大量的懸浮物及很高的色度,根據(jù)工程的實際運行經(jīng)驗,含煤廢水中懸浮物的濃度高達(dá)2000mg/l,色度高達(dá)400以上。這部分廢水不能直接排放,也不能直接回收利用,需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)靥幚硪詽M足回收利用水質(zhì)要求。
燃煤電廠含煤廢水傳統(tǒng)處理工藝及其缺點 根據(jù)調(diào)查,在設(shè)計上,大多數(shù)燃煤電廠含煤廢水傳統(tǒng)的處理工藝是將含煤廢水排至輸煤沉淀池中進(jìn)行簡單地沉淀處理,出水直接回收用于輸煤系統(tǒng)沖洗補充水或排入生產(chǎn)廢水處理站進(jìn)行再處理后回用。其處理流程如下: 根據(jù)實際運行情況,由于含煤廢水中的煤粉懸浮顆粒較小,比重與水的比重又較相近,很難靠重力自然沉淀。采用傳統(tǒng)處理工藝,往往只能去除較大的煤粉顆粒和部分懸浮物,對廢水中的大量懸浮物和色度根本無法去除,經(jīng)此工藝處理后的出水中懸浮物的含量仍高達(dá)300~800mg/l,色度沒有明顯地改變。 若該出水直接回用作為輸煤系統(tǒng)沖洗的補充水,由于其不僅色度高、感觀差,而且水中的高濃度煤粉懸浮物會使輸煤系統(tǒng)的沖洗水管和噴頭結(jié)垢堵塞,從而影響輸煤沖洗水系統(tǒng)正常運行。這些情況常常導(dǎo)致電廠在實際的運行中對處理后的含煤廢水棄之不用,并出現(xiàn)偷排現(xiàn)象,這不但造成不應(yīng)有的環(huán)境污染,而且也使電廠無形中增加了新鮮水資源的耗用量,增加了電廠的運行成本。 若將該出水排入生產(chǎn)廢水處理站進(jìn)行再處理,則因其懸浮物濃度較da、色度較高,勢必將增加生產(chǎn)廢水處理站處理設(shè)備的負(fù)荷,增加生產(chǎn)廢水處理站的運行成本和處理工藝的復(fù)雜性,同時影響生產(chǎn)廢水處理站的出水水質(zhì),進(jìn)一步影響到下一工藝對回用水的使用。根據(jù)電廠的實際運行經(jīng)驗,作者認(rèn)為將含煤廢水排入生產(chǎn)廢水處理站進(jìn)行處理是不合理的,應(yīng)當(dāng)對這部分水進(jìn)行單處理、循環(huán)使用。 |