加工過程中,通常要使用乳化液冷卻、潤滑工件和dao具。乳化液循環(huán)使用多次后, 變質(zhì)、失效而產(chǎn)生了廢乳化液。這類廢水乳化程度高,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,化學(xué)成分復(fù)雜,油類等有機(jī)污染物濃度高COD,可達(dá)幾萬至幾十萬mg/L,可生化性差,處理難度較大,一般不宜直接進(jìn)入常規(guī)廢水處理系統(tǒng),需單進(jìn)行預(yù)處理。 通常廢乳化液的預(yù)處理是行破乳,再油水分離,然后進(jìn)一步去除殘余的有機(jī)、無機(jī)污染物。常用的破乳方法有鹽析法、混凝法、電解質(zhì)破乳法、酸化破乳法、膜超濾法、臭氧協(xié)同鹽效應(yīng)破乳法。但膜過濾法、臭氧協(xié)同鹽效應(yīng)破乳法處理廢乳化液的設(shè)備投資大,具有一定局限性;用鹽析、酸化法進(jìn)行破乳,僅能解決乳化液的油水分層問題,難以去除水中的有機(jī)、無機(jī)污染物。 結(jié)合廠區(qū)廢物特性和處理設(shè)備的實(shí)際情況,本文探討了混凝一沉降法對廢乳化液破乳、去除有機(jī)及無機(jī)污染物的可能性,在實(shí)驗室小試試驗中取得了良好的處理效果,并在實(shí)際生產(chǎn)處理過程中得到了應(yīng)用。 1 廢乳化液的性質(zhì) 試驗所用的廢乳化液來自昆明中鐵大型養(yǎng)路機(jī)械集團(tuán)有限公司,乳液呈黃白色,放置一段時間后表面析出一層黃色的油狀物,pH 6.5~7.5,CODc,為6.02×104—3.16 X 105mg/L。
2 工藝方案確定 2.1破乳劑的選擇:查閱大量相關(guān)文獻(xiàn)資料,發(fā)現(xiàn)酸、強(qiáng)電解質(zhì)對乳化液的破乳效果比較明顯,大量的嘗試試驗后,從破乳現(xiàn)象和COD的檢測數(shù)據(jù)來看,硝酸、硫酸鋁、硫酸鎂、氯化鐵、聚鐵試驗效果較好,車間調(diào)試生產(chǎn)時,綜合考慮設(shè)備的腐蝕、操作問題及產(chǎn)泥量大增加的費(fèi)用,選擇聚鐵作為破乳劑。 2.2破乳原理:聚鐵破乳原理Fe3+等高價離子在水中發(fā)生水解形成凝膠,具有很強(qiáng)的吸附作用,分散的液滴被吸附到這些凝膠體表面,容易聚沉;另一方面,水解的同時破壞了液滴表面的水化層,使乳化液的界面膜變得不穩(wěn)定,油相與水相的密度差加大,促進(jìn)油水分離。同時,多羥基絮凝劑水解生成的沉淀物通過粘附、架橋、交聯(lián)作用,促進(jìn)膠體凝聚,與污染物分子相互結(jié)合起來成為聚集體,實(shí)現(xiàn)油水分離。 2.3工藝流程:由于破乳裝置進(jìn)水要求是CODcr<10000 mg/L,因而需要對廢液行稀釋。廢乳化液批量處理的工藝確定為:聚鐵作為破乳劑,聚丙烯酰胺(PAM)為絮凝劑,經(jīng)石灰中和后絮凝沉降,zui終實(shí)現(xiàn)廢乳化液的無害化處理。 |