諸城吉豐是一家以研發(fā)、制造、銷售于一體的環(huán)保設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)廠,該廠一貫重視科技創(chuàng)新和質(zhì)量管理,并擁有一支高素質(zhì)、率的污水處理專業(yè)推廣服務(wù)團(tuán)隊(duì),致力于環(huán)境保護(hù)水處理設(shè)備和產(chǎn)品研究設(shè)計(jì)。在水處理設(shè)備制造及安裝調(diào)試基礎(chǔ)上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),處理工藝新穎,技術(shù)手段,可為用戶提供工藝設(shè)備的zui佳方案和全面的技術(shù)服務(wù),在服務(wù)中謀求,是當(dāng)?shù)乜萍紕?chuàng)新型企業(yè),環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會會員單位。 隨著涂料工業(yè)的迅猛發(fā)展,涂料工業(yè)廢水所引發(fā)的水體污染問題越來越嚴(yán)重地威脅到人類的生存環(huán)境,制約著社會和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于涂料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小,品種多,通常是間歇、批量生產(chǎn),因此其廢水具有以下幾個(gè)特點(diǎn):間歇排放,水質(zhì)水量波動大;各生產(chǎn)工序產(chǎn)生的廢水差異很大;廢水水量小但污染物組成十分復(fù)雜;廢水中固體物含量很高;難生化降解的高分子有機(jī)化合物含量高。 目前,在涂料廢水處理上普遍采用的方法是普通的物化預(yù)處理方法,例如混凝法、氣浮法、萃取法等?;谕苛蠌U水的特點(diǎn),單采用普通預(yù)處理方法很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),采用普通物化預(yù)處理工藝+生化處理工藝處理后的出水基本可以達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),但是由于后段生化法的構(gòu)筑物占地面積大、一次性投資成本高、運(yùn)營操作復(fù)雜對于中小企業(yè)來說是很難接受的。 因此,尋求一種簡便、的處理方法對于涂料廢水的達(dá)標(biāo)排放是很有必要的。氧化法是一種通過化學(xué)或電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生高活性基團(tuán)分解去除污染物的氧化處理技術(shù),如芬頓、光催化氧化等,具有廢水處理效率高、污染物氧化*等優(yōu)勢,大部分的化工難降解有機(jī)廢水處理工程均采用該技術(shù),且運(yùn)行效果良好。但對于其在涂料廢水中的應(yīng)用研究較少,因此,本研究擬采用結(jié)合吸附、混凝沉淀法對涂料廢水進(jìn)行處理,考察其處理效果。
工藝流程及方法: 取1L涂料廢水放于燒杯中,加入活性炭攪拌,加入PAM攪拌后靜置沉淀,將上清液pH加酸調(diào)至3左右,先加攪拌溶解后再加雙氧水曝氣反應(yīng)60分鐘;混合液pH調(diào)至8.3~8.6然后再加入PAM攪拌,靜置沉淀后取上清液測定數(shù)據(jù)。 氧化工藝對試驗(yàn)效果的影響與分析 在沒增加氧化工藝時(shí),經(jīng)過吸附和混凝后的出水中COD=831mg/L,去除率只有62.4%,出水遠(yuǎn)沒達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);加上氧化工藝后出水COD基本都在400mg/L以下。因?yàn)榇呋趸ㄊ请p氧水在亞鐵離子的催化作用下,隨著氧化劑的分解,會產(chǎn)生大量的·OH,利用新生態(tài)的·OH實(shí)現(xiàn)對難降解有機(jī)物的破壞與氧化能去除廢水中大部分可被其氧化的有機(jī)物,同時(shí)催化氧化技術(shù)還能對廢水起到很好的脫色效果。 pH對氧化技術(shù)處理效果的影響 根據(jù)以往大量實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié),在本次試驗(yàn)中選取pH=2、3、4、5、6五個(gè)數(shù)值來觀察試驗(yàn)效果。可以看出,隨著原水pH的逐漸升高試驗(yàn)出水COD也在逐漸升高,COD的去除效率呈下降趨勢。原因是芬頓試劑是在pH呈酸性條件下發(fā)生作用的,pH升高不僅抑制了·OH的產(chǎn)生,而且使溶液中Fe2+以氫氧化鐵的形式沉淀而失去催化能力。
氧化藥劑投加量對處理效果的影響: 經(jīng)過對有機(jī)物去除率、污泥產(chǎn)生量的綜合分析,本次實(shí)驗(yàn)中的量取3g/L。分別往1L廢水中加入3g和2ml(2‰)、3ml(3‰)、4ml(4‰)、5ml(5‰)、6ml(6‰)雙氧水(過氧化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%),隨著雙氧水量的增加,出水COD逐漸減小,COD的去除效率是逐漸增加的。當(dāng)雙氧水量從5‰增加到6‰時(shí)COD的去除效率增加不明顯,原因可能是原水中能夠被氧化的有機(jī)物已被氧化*或者的催化效果已達(dá)到zui大,另外,雙氧水過量也可能對COD的測定造成影響。 反應(yīng)時(shí)間對氧化處理效果的影響 本試驗(yàn)選取雙氧水投加量為廢水體積的5‰,投加質(zhì)量為廢水體積的3‰,反應(yīng)時(shí)間取30min、60min、90min、120min,隨著反應(yīng)時(shí)間的增加去除效果呈增加的趨勢,60min后去除效果增加不明顯,可能是因?yàn)榈?0min后原水中能夠被氧化的有機(jī)物已被氧化*,此時(shí)再增加反應(yīng)時(shí)間COD的去除率也不再增加。 采用吸附-混凝-氧化-混凝組合技術(shù)工藝處理建筑涂料廢水。結(jié)果表明:廢水處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)較好,zui終出水COD﹤500mg/L,總?cè)コ试?0%以上,處理后的廢水還可考慮回用做一般使用要求不高的用水,可節(jié)約水資源,是處理該類廢水的有效方法。僅通過普通的吸附-混凝工藝有一定的去除率,但去除率不高,很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),普通預(yù)處理工藝一般都是作為生化前的預(yù)處理,而采用增加氧化技術(shù)后出水可以達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中三標(biāo)準(zhǔn),節(jié)省了后續(xù)生化處理的投資費(fèi)用,比較適合于中小型企業(yè)。 |